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重汽HOWO驾驶室翻转液压系统-故障诊断及排除
作者: 中国机电工程网    发布于:2022-10-28 10:16:49    文字:【】【】【
【故障诊断及排除】(供专业维修人员参考)

2.1清理整个液压举升系统
液压举升系统中70%以上的故障由液压油被污染油路堵塞所引起。手动泵测试前如发现注油塞脱落,油箱内液压油受到污染的情况,必须首先清理油箱。
2.1.1如图9所示,将换向阀转到驾驶室上升位置


图9

2.1.2如图12所示,用干净不起毛的抹布擦拭接头内部(与液压管接触处)

图12

2.1.3如图13所示,松开液压软管,把手动泵里的脏油打出,图14为手动泵里面的脏油。


图13

图14

2.1.4如图11所示,


图11

将换向阀换到此位置将手动泵摇杆处于下降位置,如图15所示,倒入洁净的液压油,距离加油口平面约25毫米,注油塞不要拧上。


图15

2.2系统加压测试
2.2.1系统测试正常现象:图15
按第一部分中的操作方法连接检测工具,给举升系统加压。将液压油缸打到最长伸出状态后继
续打压,使系统压力达到300bar(如图16所示),停止打压,测试保压情况,10秒后压力下降≤50bar为合格品。(如图17);如系统压力超过400bar后仍继续打压,则柱塞安全阀起做用,手动泵内油箱内的液压油喷射出来(如图18)。向摇杆轻微施加向下的力,摇杆无下垂现象。


图16系统压力达300bar后保压



图17系统压力10秒后压力下降≤50bar




图18系统压力达400bar后继续打压,安全阀起作用


2.2.2达到以上测试指标,则可验证:
a、柱塞、安全阀和密封圈完全正常。
b、换向阀完全正常(阀口密封圈及其密封圈和单向阀全都正常)。
c、泵体基本合格(单向阀正常,柱塞孔和密封件接触位置均无划痕),


2.3系统常见故障及对策:
2.3.1系统漏油现象:
1)换向阀换向处漏油(换向阀密封圈与防尘圈损坏)。
2)摇臂处漏油(如图19摇臂密封圈损坏,塑料套子损坏)。

图19摇臂处漏油
3)油管接头处漏油(接头开裂,接头螺纹损坏,泵体开裂)。
4)密封垫处漏油(如图20油箱密封面有划痕、缺口,自攻螺钉松动)。


图20密封垫处漏油

2.3.2系统加压过程中的异常现象:
1)摇杆下压时无压力感,举升油缸无法升起,压力表显示几乎无压力。
a、摇杆下压时观察注油塞,油从柱塞中喷出,说明安全阀螺丝没有拧紧(见图21)。
b、摇杆下压时观察注油塞,油从柱塞边缘渗出,说明注油塞密封圈损坏或注油塞孔有大的划痕。
如上述两条没有问题,请继续检查是否存在以下可能问题:
c、油塞孔底部球座有缺口或白色小球损坏。
d、换向阀上的阀口密封圈切坏,液压油从密封圈缺口处流出,从泵体Φ1孔流回油箱。
e、柱塞密封圈损坏严重,不吸油。
f、换向阀内钢球损坏严重。
2)摇杆下压时有压力感,举升油缸无法升起,压力表显示无压力。
a、可能是换向阀没转到位。
b、换向阀至接头油路内堵塞。
3)系统可以打压,但系统压力达不到300bar。
a、用力打压几下,看油是否从柱塞中间喷出,如喷出,说明是柱塞安全阀螺钉松动,安全阀
失效。此时需要用“一字”螺丝刀顺时针拧紧柱塞安全阀螺钉,再次用力打压测试,如400bar

图21调整安全阀螺钉

以上液压油才会喷出,则调整到位。(如图21)
b、压力表指针上去又下来说明不保压,单向阀失效(泄露)。
c、压力缓缓下落,换向阀的阀口密封圈轻微损坏。
d、泵体本身单向阀失效,(脏东西卡在球座处,脏东西划伤了白色小球)
4)系统压力达到300bar后,如果在3~5秒内压力迅速下降到250bar以下。
a、进行排气操作。
b、换向阀中单向阀可能失效,油箱内部可能进入杂物。
c、换向阀的阀口密封圈可能损坏。
d、泵体内的单向阀可能失效。
5)系统压力达到300bar后,如果在3~5秒内仍保持在250bar以上,手动泵工作正常,液压油缸工作正常,则继续加压,对柱塞进行测试,当系统压力达到400bar以上时,柱塞安全阀开始起作用,压力无法继续上升,向摇杆轻微施加向下的力,摇杆无下垂现象。
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